宁先生

宁先生

参与了欧铂尼木门的整个产能提升,工艺改进全过程,有较为丰富的木门生产制造经验。

简历编号:922114

最后登录:一周内

男 / 籍贯山东省 / 44岁 / 本科/ 25年经验
广州市-增城市
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自我评价

1.为人正直、诚恳,对人热诚,有良好的沟通能力,富有团队协作精神,能吃苦耐劳,踏实肯干,对生活积极向上、乐观、有独立思考的能力,热爱学习,积极通过学习提升自己的从业能力,能较好地处理人际关系,快速的融入团队协作。
2.对家具类产品生产流程较为熟悉,有较为丰富的家具行业管理经验,了解家具类产品的工艺质量标准,各项材料的性能,能够快速的处理生产异常,有一定的生产创新能力和系统思考能力及全局意识。

期望职位
定制家具,板式家具,木门
生产管理
东莞市,佛山市
生产总监/经理,厂长
目前正在职,正考虑换个新环境
20K-30K(可面议)
工作经历
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2021.06-2024.12
100-200人木门,定制家具
副总经理

负责整个工厂的生产、质量、技术下单、行政等部门的工作,新工艺突破、生产流程调整,按照市场需求完成生产任务,提高人均效率,提升客户满意度。
主要业绩:
1.生产运营管理
制定生产计划,建立各项规章制度,协调各项资源落实,推动生产计划的完成,通过调整门扇压合生产流程,整改冷压自动线,提升门扇生产效率,由150扇/班,提升到400扇/班,突破门扇面板油漆后加工工艺,取消原有的面板覆膜后加工,实现油漆门扇免漆工艺加工,提升后工序加工效率,门套型材折弯工艺改进,进行设备技改,提升效率,提高产品质量;
2.质量管理:
搭建公司质量体系,制定质量制度,配合公司通过ISO:9001体系认证,制定车间质量标准,规范车间首件、巡检制度,推动产品质量标准落地,制度执行,以达到客户满意;
3.成本管理:
推动质量自检互检流程,减少不良品产生,降低材料浪费,取消生产流程中非必要环节,通过提效及减少辅材使用降低人工及材料成本;
4.团队管理及人才发展:
根据公司发展要求,结合各部门人才梯队的优化和发展目标,统筹各部门人员的选、育、用、培等工作,主导各部门主管的绩效考核目标的设定和辅导,识别培养人才,实施专业领域内的知识技能培训,以实现个人与团队能力的提升与发展。

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2013.09-2020.03
500-1000人定制家具
车间主任

1.2013年10月,车间实际产能两个班次实际产能50套,套板切角组产能较低,
严重的影响了车间生产进度,通过将直角、斜角门套分流生产,最终实现了250套/天的产能目标;
2.2014年6月份以前工厂的生产为全配套生产,因为各产品生产周期不同,质量问题不一,造成了各产品之间的相互制约,影响了生产效率,为了进一步实现产能的突破,2014年4月厂部决定将套板套线分开生产,先是负责门套板门套线分开切割的技术项目攻关,项目攻关完成后,2014年6月份开始负责组建套线生产线,并单独负责套线从开料到进仓环节的生产计划,为了实现了产能的飞跃,完成了门套线机械化打磨,生产流程的调整等技术难题的攻关,套线生产线最终实现500套/天的生产产能,较好的完成了工厂产能目标;
3.2015年调入门扇木工车间负责与计划组调整木工生产计划,主要工作职责如下:
A:由原来的门扇按照订单齐套生产,调整为按照款式、材质、内部工艺结构等分类,批次生产,使车间生产更为顺畅,降低生产质量出错率;
B:将油漆门扇、免漆门扇、护墙板分别单独制定生产计划,各产品单独按照生产计划完成,互不交叉,加快了产品的流动,提升了各设备的加工效率,确保各产品能够准时配套,不积压生产现场;
C:对接仓库物料数据及物料到货周期、时间等,及时调整车间生产计划,避免因欠料导致的生产停顿,影响车间生产进度。
4.2015年10月因门扇油漆产能不足及管理人员缺失,被调配到门扇油漆车间,初期门扇打磨人员技能不熟练导致打磨质量差,成品率较低,到岗后优先与工艺及质量部门进行沟通,成立了打磨人员技能培训小组,通过多批次的理论培训,及后期对打磨人员一对一的针对性培训,提升打磨人员技能提升了打磨一次通过率,并通过门扇、扣线分批次生产分开打磨,门扇平板先过砂光机磨,后与打磨好的扣线进行组装,减少了门扇与扣线的配套时间,门扇油漆车间产能由200扇/天提升到250扇/天;
5.2017年3月调入无锡基地家具趟门车间任职车间主任,任职期间协调物流、订单运营组单独制定趟门生产计划,生产周期由原来的3.5天缩短到2.5天。完善了趟门从生产接单到进仓的流程,6月份开始趟门车间生产进仓准交率100%,与柜身配套率提升到89%。同时完成了雅板(10款)、型材(45款)的包覆开发,较之前此类材料从清远调拨节约运费及加工费用约300万/年。

教育经历
电子科技大学
2016.03-2018.06
本科 |工商管理

2002-09-10至2006-06-10 华南师范大学 信息管理 大专

项目经验
门套线自动化打磨及面漆后切割
2013.12-2014.05
项目执行负责人

1.套板套现分开切割技术攻关,确保分开切割的产品安装后符合工艺质量标准,无拼接缝隙,为门套板,门套线分开生产做前期工艺准备;
2.将套线打磨由2013年的分段切割后进行底漆打磨,调整为底漆完成后使用砂光机进行砂光再打磨的流程,充分利用设备进行大规模作业,减少打磨工序人工成本,提升打磨效率,降低转运过程中的产品损坏;
目标:打磨人员有30人缩减到12人,取消线上转运模式,使用转运车进行批量转运;
3.将2013年的套线按套进行修色面漆调整为面漆后切割套线,套线按照批次、颜色进行批量生产,面漆完成后批量按订单切割,减少了订单色差及质量问题导致的返工,造成现场拥堵,一次合格率由83%提升到96%。

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